老廠分礦加大自主創(chuàng)新投入,針對大陡山細脈帶網(wǎng)狀礦原礦含錫品位僅有0.15~0.2%的實際,創(chuàng)新重力選礦工藝,在處理量增加,原礦品位下降的情況下,選礦綜合回收率比設(shè)計提高1.7個百分點,噸礦處理成本降低22.42元,對資源型礦山低品位礦石的節(jié)約循環(huán)利用提供了有益的借鑒。 老廠大陡山網(wǎng)狀礦于1986年進行規(guī)模化開采,到2006年6月,設(shè)計提交的礦石量、金屬量均已開采完畢。根據(jù)國務(wù)院關(guān)于加強二輪找礦的指示精神,2005年老廠分礦就啟動了“大陡山可持續(xù)生產(chǎn)研究”項目,擴大原采區(qū)周邊找礦范圍。經(jīng)分析:周邊原礦含錫品位由過去20年平均的0.264%降至0.2%以下,采剝比由原來的1:5.65增加到1:8。老廠分礦及時提出了“加大投入、自主創(chuàng)新、采選適度、降低成本”的思路。投資近兩千萬元,對采場及選廠進行較大規(guī)模的設(shè)備更新和技術(shù)改造。采區(qū)范圍從0.94平方公里擴大到2.49平方公里,探明新增原礦錫金屬儲量7000噸,資源儲量為選礦日處理能力從800噸擴大到1200噸規(guī)模效益的重大工藝流程改造提供了可靠依據(jù)。 按照“該收早收、該丟早丟”的原則。投資增加4臺JT型鋸齒波跳汰機用于原礦粗磨后的粗選,形成“跳汰粗選富集、高低品位礦石分磨分選、跳汰補水循環(huán)使用”的局部流程;投資10臺旋轉(zhuǎn)螺旋溜槽對一段床中尾礦進行掃選;將磨前沉砂箱改為螺旋分級機,提高磨礦濃度。“跳汰機粗選——搖床精選——螺旋掃選”的重力選礦新工藝,形成三種設(shè)備優(yōu)勢互補,改變了長期以來單獨使用搖床重選的生產(chǎn)模式。2007年,日平均處理量1010噸,同比提高23.7%,原礦品位0.165%,同比降低0.081個百分點;選礦回收率51.7%.,同比提高0.1個百分點。 降低作業(yè)成本是低品位礦石洗選加工獲得效益的有效途徑。原來,大陡山選廠的尾礦礦漿用砂泵提升到尾礦庫堆存和回水,回水率75%;2007年1月投資375萬元新建的φ53米濃密池投入使用,回水率提高到90%,僅此一項,2007年用水總成本就下降了397.19萬元。更新高耗低效設(shè)備及合理開動磨礦設(shè)備,降低了電耗,給礦砂泵更新為碴漿泵,電機功率降低一倍以上,分泥斗取代振動篩,電機容量少開15kw;先進的工藝流程,使進入磨機的粗砂和尾礦大量減少,可停開160kw磨機。流程改造與新設(shè)備的使用,設(shè)備的間隙開停相匹配,選礦用電單耗降低26%,2007年節(jié)約電費109萬元。 由于礦石處理量提高,水電單耗下降,2007年噸礦洗選成本從61.79元下降至39.37元,節(jié)約成本703.95萬元。 這一創(chuàng)新的重力選礦流程新工藝,為云錫集團公司低品位資源、庫存尾礦資源回收再利用的研究、開發(fā)具有典型的示范作用。 |