近日,大屯選礦廠利用半個多月時間,對硫化礦車間三系統浮選工藝流程進行了改造完善,在提高生產能力的同時,提高了生產效率和產品質量。
大屯選礦廠硫化礦車間1000噸增量改擴建工程在去年底投產運行后,在浮選環節尚存一定問題,不同程度地影響著處理能力、選礦回收率和產品質量的提升,為此,屯選決定對三系統浮選工藝流程進行改造完善。承擔此項流程改造任務的屯選維修車間,從三月中旬以來,先期制作了完善流程所需的6A浮選機雙槽槽體兩個、單槽槽體兩個,浮選機泡沫槽七條,架設了260×260的溢流槽40米,210×210溢流槽20米,陶瓷管道120米,安裝了16×1.55×710的反射板11塊、浮選機泡沫槽7條等。4月7日至10日,維修車間和硫化礦車間一起,抽調精干力量,利用限電停產的機會,爭分奪秒完成了整個改造系統的電氣線路、管道架設、浮槽移位、刮板機改動等改造工作,保質、保量、保安全地完成了整個工藝流程的改造完善工作,并一次試車成功,投入生產運行。
三系統浮選工藝流程的改造成功,將使大屯選礦廠1000噸增量工程的處理能力達到設計要求,同時提高了除硫效果和銅精礦的質量,并為下一道工序錫精礦的選別提供了較好的條件。